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深锥浓密机浓缩系统的优化改造
发布时间:2013-02-25        浏览次数:33        返回列表

深锥浓密机浓缩系统的优化改造

  改造后的流程浓缩系统保留第一段浓缩作业,对于二段浓缩作业进行改进,增加一台HRC225高效深锥浓密机,选择6号或7号浓密机中的一台进行高效化改造,另一台作为备用大井,取消三段浓缩作业。新增的第1台HRC25高压浓密机于2004年10月完成流程切换,并投入使用,石子生产线替代了7号浓密机,并停用了4号浓密机。

  现尾矿工艺流程为:重选和降磷尾矿在矿浆分配桶中混合后,30%的矿浆给人现有的6号或7号浓密机进行浓缩,获得浓度为30 010的底流,进入高位料浆槽,再经隔膜泵输送到尾矿库。而70%的矿浆加入絮凝剂后,通过新设计的给矿泵给人高效深锥浓密机,浓缩得到浓度为48%的底流,然后经泵输送到高位料浆槽,再经隔膜泵输送到尾矿库。第2台HRC25高压浓密机,2006年4季度可投入运行,取代6号浓密机,指标见表7.7。2台HRC25高压浓密机投入使用后,最终尾矿浓度可以达到45%以上,与高压浓密机应用前相比,可以提高浓度10~15个百分点;节能套筒烘干机与高效化改造前相比,可以提高浓度15~19个百分点。同时,还可以再增加23 t/h的处理量,使尾矿浓缩系统设计处理能力达到150t/h,提高18 010以上。经过一段时间的试生产,该系统生产运行稳定,给矿浓度为150/0,处理量与底流浓度的平均值分别为520m3/l1和48 %,达到了设计的标准:给矿浓度为18%,处理量为368. 41m3/h,底流浓度45%(冬季为40%)。25m高效浓缩机的设计工艺指标底流体积量为l l7m3/l1,实际现在一般情况下输送量为l50m/h左右,甚至有时达到了170m3/h. l80rri3/h,远远超过了设计指标,另外,溢流固体含量低。